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“韶关好人”宝武集团“智多星”是他

  陈科,男,1974年出生,中员,本科学历,硕士学位,现任韶钢松山炼铁厂设备点检作业区钳工高级技师...

  陈科,男,1974年出生,中员,本科学历,硕士学位,现任韶钢松山炼铁厂设备点检作业区钳工高级技师、机械工程师、注册安全工程师。

  从1999年大学毕业开始,陈科已经与机械打了20多年交道。他领军攻关,业绩突出,开展了200多项的攻关项目,创造经济效益8600万元。从一位学徒到工程师,从默默无闻的维修工到全省知名的创新牛人,陈科用自己的努力阐释着一名工匠的坚守,用一项项成果为中国制造增添底气。

  陈科曾荣获“国务院政府特殊津贴”奖、全国技术能手、广东省五一劳动奖、“南粤工匠”“广东好人”“韶关工匠”“韶关好人”,宝武集团“金牛奖”“智多星”“优秀员工”。值得一提的是,陈科还成功入选为今年第二季度“中国好人”广东省候选人。

  “我一直对机械有着特殊的感情,天生就比较擅长物理方面的东西。”出生成长在湖南山区的陈科,由于经常要干农活,对柴油机、拖拉机等农村机械感受深刻,“机械力气很大,干活比人要快很多”。而农村艰辛的劳动,更是让他从小就有一个想法,“要利用好机械的力量,让劳动更省力,让生产更高效”。

  上个世纪90年代以来,中国不断加快发展工业化的步伐,各个领域对机械的需求日益增多,这让陈科找到了未来努力的方向。1995年,他以优异的成绩考上武汉科技大学,并选择冶金机械专业。大学期间的理论学习,让陈科眼界大开。毕业之后,他怀着满腔热情进入韶钢工作。然而,当第一次踏进工厂,陈科却产生了很大的心理落差。他回忆道,当时韶钢的厂区在山里,地方偏僻,进出市区都没有公交车,生活条件也很差,两个人挤在不到15平方米的宿舍。

  艰苦的生活条件让与陈科一同入职的同学都望而却步,纷纷选择离开,陈科却坚持了下来,这一干就是20余年。“我觉得我能够再这里做出一些事来,能做出一些成绩,所以我也就没有离开。”从事设备点检、维修、改造,陈科在不断的学习和摸索中很快成为一名“老师傅”,很快在工作中找到了奋斗的。而更难得的是,他在生产一线中找到了自己的价值,开始在生产现场搞改革,攻克设备技术难题。

  “从刚开始只有理论知识,到拿起工具跟着干,我慢慢积累了一些经验,再到后来慢慢有了自己的想法,开始去改革创新。”陈科最深刻的感受就是,不仅要学习书本上的知识,更要在实践中加强观察,不仅要有兴趣,更要有克服困难的决心。“就像钢铁生产一样,只有经过反复的锻造、磨合,才能锻造出更好的钢铁。”

  他喜欢在现场发现、钻研难题,琢磨、想办法攻克各种设备故障、技术难题,这成了他的工作乐趣。“实际上有很多东西,包括到现在为止有很多单位解决不了的问题,我也喜欢去钻研”,在他看来,越是面对困难和现场问题,越能激发自己的工作热情。

  国家专利授权28项、2018年第十届国际发明展银奖2项、“首届宝武工匠(工人发明家)”“韶关工匠”走进韶钢“陈科蓝领创新工作室”,橱窗上摆满了奖章和证书。

  对陈科来说,每一枚奖章、每一本证书的背后,都是一个坚持探索的创新故事。每一项创新成就的取得,都需要克服困难、付出艰辛努力。

  在进入韶钢工作的第四年,一次对生产线上难题的突破,让陈科第一次尝到了创新的甜头。2003年,韶钢生产线上的三台圆筒混合机中,有一台轮胎老是打滑。很多经验丰富的工程师做了数次检查,却找不到设备故障的原因,只能眼睁睁看着产量不断减少。

  当时任副工段长的陈科,决心攻克这个难题。“一个方面就是跟其他同类型的设备对比,另外一个就是受力计算,通过加大压力从而使摩擦力也加大就不打滑了。”在生产线天之后,他判断是一个设备旋转方向存在问题,让电工把电机的旋转方向改变之后,问题很快就解决了。“后来这个项目获得韶钢科技成果奖五等奖,这是我第一次收获到了创新成功带来的喜悦,点燃了我创新的热情。”陈科表示,虽然奖项不大,但是给予了自己莫大的工作信心,同时也在心里埋下了一颗创新的种子。

  “在工业制造中,哪怕一个小细节出现问题,也会影响整个生产线。也正是因为这件事让我明白,创新并不是遥不可及,只要有扎实的理论知识,有钻研的精神,有不懈的实践,就可以尝试突破。”陈科说。

  通过思考成功解决问题,激发了陈科的创新热情。2016年,烧结设备故障多发,在烧结矿不能满足高炉炼铁的情况下,已经严重影响公司的效益。陈科牵头进行减少烧结机故障的技术攻关,团队放弃休息时间,统计烧结历史故障,根据历史故障原因,全面改造烧结机系统的故障多发点。经过改造,为韶钢2台烧结机的有效作业率从2016年的95.94%提升到2021年的97.2%做出决定性贡献,为公司节约成本2331万元,被广东省钢铁工业协会专家组评定为“国内领先”水平,该项目获宝武集团岗位创新成果“特等奖”。

  炼钢过程中的主要运输设备皮带运输机经常发生故障,但又很难及时发现问题。在皮带运输机上安装一个检测装置,对接信号控制室,一旦发现转速不正常,就会发出警报甚至自动切断;在物料运输过程中,生石灰容易黏结。在盛放容器里面做了一个振动器,每两个小时震动一次,就可以轻松解决黏结在陈科的发明中,很多“四两拨千斤”的金点子总能让人敬佩不已。

  “在这期间,我充分体会到了学习是跟跑,创新才能超越,要想做出跨越式的成绩,必需敢于创新。”2016年,陈科牵头成立了“陈科蓝领创新工作室”,从这个时候开始,创新业绩跑出了“加速度”。为了解决问题,陈科经常每晚八点以后才下班,周末闲暇时间,他也经常去设备旁边转一转,上网学习同行的论文和专利,总结技术成果。

  乘着公司重视创新的东风,2016年,陈科领衔成立“陈科蓝领创新工作室”,8年来,他们从身边的事做起,从小事做起。陈科说,“哪里有困难,我就越喜欢,越有干劲,就在那里开展攻关,开展创新。这里就是我们可以提高的地方,就是可以出成绩的地方。”

  一分耕耘一分收获,“蓝领创新”也逐渐取得了超越梦想的成绩。6年以来工作室开展了260多项创新课题,申报专利142项,获得专利授权88项,其中发明专利42项,获得发明专利申请号72项。

  诸多创新成果的背后,是艰辛的付出。为了提高创新能力,陈科每年自学大量专业知识,他一边工作一边攻读了武汉科技大学的在职研究生。面对复杂的问题,他经常在机器旁一待就是好几天,废寝忘食成为他研究问题时的常态。为了维修一个环形冷却机的故障,他一头扎进狭窄、高温、充满粉尘的车间,硬是在里面待了几天,直到把问题完全解决。为了能及时解决生产线上出现的问题,陈科平时住的宿舍距离生产线很近,一旦出现问题不超过5分钟他就会赶到现场。

  陈科说,国家和企业对创新的重视,让他能调动更多资源去探索解决问题。工作室成员经常聚在一起,分析现场问题,探讨解决办法,使得创新效率大大提高。同时,工作室也在不断探索中完善管理激励措施,通过规范创新课题、进出制度、奖励制度等,最大限度激发员工创新积极性。

  “一支独秀不是春,万紫千红春满园”,在日常工作之余,陈科积极投身公司的“技能传承”工作中,目前他与12名青年创新积极分子成立带教关系,带领青年人才学习专业技能,培养创新思维。6年来,工作室培养出4为高级工程师,5位工程师和5位技师。目前,“陈科蓝领创新工作室”已经成为韶关创新的一个标杆性品牌,并于2019年获评宝武集团示范性创新工作室。陈科培养出了不少优秀的徒弟,其中有两个徒弟还自己牵头成立了创新工作室。

  “从中国制造走向中国智造,这是一个长期的过程,需要许多科研技术人员的努力。”陈科希望通过自己的带动,有更多的人关注中国制造,有更多人投身“蓝领创新”。

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